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真空斷路器的故障分析及設(shè)備管理
閱讀:925發(fā)布時間:2013-12-25
真空斷路器的故障分析及設(shè)備管理
近幾年來,隨著電網(wǎng)的不斷建設(shè)發(fā)展,各類用戶對電壓質(zhì)量和供電可靠性提出了更高的要求。真空斷路器由于滅弧能力強、電氣壽命長、現(xiàn)場維護方便、技術(shù)含量高等優(yōu)點,在電力系統(tǒng)35kV及以下電壓等級中被廣泛應(yīng)用。盡管真空斷路器已經(jīng)普及應(yīng)用,對某些問題仍需慎重對待、正確處理,方可保證電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。及時發(fā)現(xiàn)查找出真空斷路器的故障點,采取積極的防范措施,對提高電網(wǎng)供電的可靠性是很有幫助的?,F(xiàn)結(jié)合始興供電局zui近發(fā)現(xiàn)的一起真空斷路器故障作簡要分析。
1故障的發(fā)現(xiàn)
2007年4月8日9時10分,始興供電局一座110kV綜自化變電站在交接班例行巡視設(shè)備時,發(fā)現(xiàn)35kV321真空斷路器發(fā)出斷斷續(xù)續(xù)的“吱吱"異常聲響,經(jīng)過進一步觀察,確認是C相發(fā)出該響聲。值班人員用紅外線測溫儀檢查C相電氣連接點、TA及斷路器本體,溫度約16.5℃左右,均為環(huán)境溫度,外觀檢查該斷路器沒發(fā)現(xiàn)其他異常。后將321真空斷路器從電網(wǎng)中解列退出運行,同時通知工程技術(shù)人員到現(xiàn)場進行查測,以保證zui短時間內(nèi)處理故障,恢復(fù)正常供電方式。
2故障的分析
2.1外觀檢查和真空度試驗
該真空斷路器型號為ZW7-40.5,內(nèi)置LZZBJ4-35電流互感器,2005年6月投入運行。我們首先對該真空斷路器進行了絕緣電阻、真空度、接觸電阻的測試,結(jié)果表明,真空斷路器的真空滅弧室、下端絕緣套管、內(nèi)置電流互感器絕緣電阻良好,而且真空度、接觸電阻也合格。從紅外線測溫儀檢測的結(jié)果可以看出,一次電氣連接點接觸良好,沒有發(fā)熱現(xiàn)象。我們繼續(xù)對斷路器的絕緣拉桿、水平拉桿、箱體進行檢查,沒有發(fā)現(xiàn)斷裂、銹蝕、放電、斷銷、異物或者零部件脫落的情況,固定連接部分元件沒有松動,絕緣亦無破損、污損,密封膠圈未老化,電流互感器鐵芯的硅鋼片螺絲也上得很緊。真空斷路器發(fā)出斷斷續(xù)續(xù)的“吱吱"異常聲響是否是電流互感器二次回路開路,或者連接線松動所致?對該斷路器進行多次手動分合閘操作試驗,自由脫扣試驗,電動分合閘操作試驗,斷路器沒發(fā)現(xiàn)異常,該斷路器的彈簧儲能操作機構(gòu)和機械傳動系統(tǒng)應(yīng)該不存在問題。
2.2加壓試驗
為了確切找出真空斷路器C相發(fā)出異常響聲的具體位置,遵循不擴大設(shè)備的損傷范圍、不加劇設(shè)備破壞程度的原則,在該斷路器分閘的情況下進行單相分段施加額定電壓22.5kV試驗,沒有發(fā)現(xiàn)異常響聲。
為了更真實反映故障,盡快找出發(fā)出異常響聲的具體位置,對斷路器進行空載送電(即只合上母線側(cè)隔離開關(guān)和斷路器),約4min后C相終于出現(xiàn)了斷斷續(xù)續(xù)的“吱吱"放電聲,具體發(fā)出聲音的部位在下端絕緣套管和電流互感器之間,箱體內(nèi)的電流互感器響聲尤為明顯,而且隨著時間的推移放電聲越來越大,好像感覺隨時都有發(fā)生擊穿的可能。
真空度測試畢竟不能代替工頻耐壓試驗。真空度測試由于受測試范圍限制,必須配合工頻耐壓試驗才能對真空滅弧室作出準確的診斷。特別是對于真空泡*泄漏的情況,試驗值會與真空度良好時的數(shù)值接近,容易引起錯誤判斷。于是決定對該斷路器在開斷狀態(tài)下進行按規(guī)程的預(yù)防性工頻耐壓試驗。
首先,下端絕緣套管接地,只給上端的真空滅弧室施加電壓。電壓升至95kV1min后,沒發(fā)現(xiàn)異常。
其次,給下端絕緣套管(已包括電流互感器)施加電壓。當電壓升至58kV時,突然發(fā)出異常的噼啪響聲,高壓試驗儀器跳閘。
用兆歐表測試,上端真空滅弧室絕緣電阻為2500MΩ,下端絕緣套管絕緣電阻為0MΩ,顯然被擊穿了。其中下端絕緣套管包括電流互感器、絕緣拉桿、套管和電流互感器之間充填的絕緣硅脂,但是外觀檢查下端絕緣套管各個部位均沒發(fā)現(xiàn)任何放電和擊穿的痕跡。由于電流互感器是內(nèi)置,不方便解列,故先解開絕緣拉桿逐步測試。下端絕緣套管絕緣電阻為2500MΩ,絕緣拉桿絕緣電阻為0MΩ,看來故障點終于找出來了,問題出在絕緣拉桿上。把絕緣拉桿*卸下,才發(fā)現(xiàn)絕緣拉桿下端的防護罩里面有一層碳化的粉末物。絕緣拉桿放電痕跡如圖1所示。
2.3故障處理
更換絕緣拉桿后,再次對該真空斷路器的C相下端絕緣套管進行工頻耐壓試驗,未發(fā)現(xiàn)異常,也排除了由于電流互感器、絕緣硅脂局部絕緣薄弱而導(dǎo)致放電的原因。同時對斷路器的機械特性、斷口絕緣水平、直流接觸電阻進行了試驗,均滿足要求。
3設(shè)備故障剖析及防范措施
由于放電痕跡發(fā)生在絕緣拉桿下端的防護罩里面,從外觀根本無法檢查出。而且絕緣拉桿下端的防護罩貼近箱體的不銹鋼外殼,放電發(fā)出的立體響聲從聽覺上容易誤認為是電流互感器所致。這就要求我們在查找故障點時,要充分利用試驗儀器,逐步分解查找的原因。
3.1絕緣拉桿的性能分析
在斷路器合閘時發(fā)出放電聲,而在分閘時,給下端絕緣套管加至單相額定電壓,沒發(fā)出異常響聲,是因為環(huán)氧樹脂澆注的絕緣拉桿機械強度不足。絕緣拉桿是斷路器傳遞動力和絕緣的元件,是斷路器本體和機構(gòu)部分的紐帶。
一般情況下,絕緣拉桿材料采用環(huán)氧樹脂澆注,雖然環(huán)氧樹脂具有高絕緣性能,其沖擊電壓為50kV/mm,工頻耐壓為30kV/mm,但是由于拉桿機械強度不夠,澆注的絕緣環(huán)氧樹脂拉桿在工作時受力為瞬時突加載荷,合閘時絕緣拉桿受到各種應(yīng)力,而分閘時又釋放,由于機械強度不足導(dǎo)致漏電距離發(fā)生微小變化,使電性能達不到要求。當絕緣拉桿、支撐桿受到拉力、壓力、彎曲力,會造成絕緣拉桿斷裂、彎曲、爆裂等質(zhì)量事故。絕緣拉桿機械強度不足主要是因為材料選用或配方不合理,固化不好、配料操作時計量不準或固化時間太短、固化溫度過低,澆注時產(chǎn)生氣泡、裂縫、缺陷等,造成絕緣拉桿內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理。
3.2重視設(shè)備的維護與管理
當斷路器發(fā)生了故障,一般會認為是設(shè)備制造質(zhì)量差、檔次低,于是往往會在加強設(shè)備指標水平上下功夫。其實設(shè)備的絕緣水平等指標不可能也不應(yīng)盲目地加強,對故障要具體分析,檢查所發(fā)生的缺陷是否具有普遍性。我們應(yīng)該正確合理檢測斷路器,判斷斷路器在絕緣、導(dǎo)電、機械操作以及開斷性能方面的安全可靠性,并在長期運行中經(jīng)得起時間的考驗。
真空斷路器的管理維護工作亟待加強。許多制造廠家都言稱自己生產(chǎn)的真空斷路器是免維護的,或者不檢修周期長,電壽命長,機械壽命達10000次,加之一些用戶單位長期以來側(cè)重和習慣于檢修而疏于設(shè)備管理,因此很容易導(dǎo)致用戶單位放松對真空斷路器的管理與維護。事實上,所有斷路器不存在免維護,只是維護方式的轉(zhuǎn)變。由以往的定期維護轉(zhuǎn)變?yōu)闋顟B(tài)維護,由大換大拆式的粗放維護轉(zhuǎn)變?yōu)榫毦S護,其前提條件都是做好對斷路器的運行管理。當斷路器達到一定的操作和動作次數(shù)后,必然引起傳動機構(gòu)的疲勞、變形、斷裂等問題。一些真空斷路器未能及時得到維護,故障就會在運行過程中暴露出來,釀成險情。
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