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SIEMENS 伺服驅(qū)動系統(tǒng)故障維修講解

時間:2015-11-4閱讀:2802
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SIEMENS 

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1

.故障現(xiàn)象:某配套

SIEMENS PRIMOS

系統(tǒng)、

6RA26**

系列直

流伺服驅(qū)動系統(tǒng)的數(shù)控滾齒機,開機后發(fā)生“

ERR21

Y

軸測量系統(tǒng)錯

誤"報警。


分析與處理過程:數(shù)控系統(tǒng)發(fā)生測量系統(tǒng)報警的原因一般有如下幾

種:


1)

數(shù)控裝置的位置反饋信號接口電路不良。


2)

數(shù)控裝置與位置檢測元器件的連接電纜不良。




3)

位置測量系統(tǒng)本身不良。


由于本機床伺服驅(qū)動系統(tǒng)采用的是全閉環(huán)結(jié)構(gòu),檢測系統(tǒng)使用的是

HEIDENHAIN

公司的光柵。

為了判定故障部位,

維修時首先將數(shù)控裝置

輸出的

X

、

Y

軸速度給定,將驅(qū)動使能以及

X

對調(diào),使數(shù)控的

X

軸輸出控制

Y

軸,

Y

軸輸出控制

X

軸。經(jīng)對調(diào)后,

作數(shù)控系統(tǒng),手動移動

Y

軸,機床

X

軸產(chǎn)生運動,且工作正常,證明數(shù)

控裝置的位置反饋信號接口電路*。


但操作數(shù)控系統(tǒng),手動移動

X

軸,機床

Y

軸不運動,同時數(shù)控顯示

ERR21

X

軸測量系統(tǒng)錯誤"報警。由此確認,報警是由位置測量系

統(tǒng)不良引起的,與數(shù)控裝置的接口電路無關(guān)。


檢查測量系統(tǒng)電纜連接正確、可靠,排除了電纜連接的問題。


利用示波器檢查位置測量系統(tǒng)的前置放大器

EXE601/5-F

Ual

Ua2

、

*Ua1

Ua2

輸出波形,發(fā)現(xiàn)

Ua1

相無輸出。進一步檢查光柵輸出

(

前置放大器

EXE601/5-F

的輸入

)

信號波形,發(fā)現(xiàn)

Ie1

無信號輸入。檢查

本機床光柵安裝正確,

確認故障是由于光柵不良引起的:

更換光柵

LS903

后,機床恢復(fù)正常工作。

2

.故障現(xiàn)象:某配套

SIEMENS PRIMOS

系統(tǒng)、

6RA26**

系列直

流伺服驅(qū)動系統(tǒng)的數(shù)控滾齒機,開機后發(fā)生“

ERR21

,

X

軸測量系統(tǒng)錯

誤"報警。

分析與處理過程:故障分析過程同前例,但在本例中,利用示波器

檢查位置測量系統(tǒng)的前置放大器

EXE601/5-F

Ual

Ua2

、

*Ual

*Ua2

輸出波形,發(fā)現(xiàn)同樣

Ual

無輸出。進一步檢查光柵輸出

(

前置放大器

EXE601/5-F

的輸入

)

信號波形,發(fā)現(xiàn)

Ie1

,信號輸入正確,確認故障是由

于前置放大器

EXE601/5-F

不良引起的。


根據(jù)

EXE601/5-F

的原理

(

詳見后述

)

逐級測量前置放大器

EXE601/5-F

的信號,發(fā)現(xiàn)其中的一只

LM339

集成電壓比較器不良;更

換后,機床恢復(fù)正常工作。


3

.驅(qū)動器未準備好的故障維修


故障現(xiàn)象:一臺配套

SIEMENS 850

系統(tǒng)、

6RA26**

系列直流伺服驅(qū)

動系統(tǒng)的臥式加工中心,在加工過程中突然停機,開機后面板上的“驅(qū)

動故障"指示燈亮,機床無法正常起動。

分析與處理過程:根據(jù)面板上的“驅(qū)動故障"指示燈亮的現(xiàn)象,結(jié)合機床電氣原理圖與系統(tǒng)PLC程序分析,確認機床的故障原因為Y軸驅(qū)動器未準備好。 
檢查電柜內(nèi)驅(qū)動器,測量6RA26**驅(qū)動器主回路電源輸入,只有V相有電壓,進一步按機床電氣原理圖對照檢查,發(fā)現(xiàn)6RA26**驅(qū)動器進線快速熔斷器的U、W相熔斷。用萬用表測量驅(qū)動器主回路進線端1U、1W,確認驅(qū)動器主回路內(nèi)部存在短路。 
由于6RA26**交流驅(qū)動器主回路進線直接與晶閘管相連,因此可以確認故障原因是由于晶閘管損壞引起的。 
逐一測量主回路晶閘管V1-V6,確認V1、V2不良(己短路);更換同規(guī)格備件后,機床恢復(fù)正常。分析與處理過程:故障分析過程同前例,但在本例中,利用示波器檢查位置測量系統(tǒng)的前置放大器EXE601/5-F的Ual和Ua2、*Ual和*Ua2輸出波形,發(fā)現(xiàn)同樣Ual無輸出。進一步檢查光柵輸出(前置放大器EXE601/5-F的輸入)信號波形,發(fā)現(xiàn)Ie1,信號輸入正確,確認故障是由于前置放大器EXE601/5-F不良引起的。 
根據(jù)EXE601/5-F的原理(詳見后述)逐級測量前置放大器
EXE601/5-F的信號,發(fā)現(xiàn)其中的一只LM339集成電壓比較器不良;更換后,機床恢復(fù)正常工作。 
例3.驅(qū)動器未準備好的故障維修 
故障現(xiàn)象:一臺配套SIEMENS 850系統(tǒng)、6RA26**系列直流伺服驅(qū)動系統(tǒng)的臥式加工中心,在加工過程中突然停機,開機后面板上的“驅(qū)動故障"指示燈亮,機床無法正常起動。 
分析與處理過程:根據(jù)面板上的“驅(qū)動故障"指示燈亮的現(xiàn)象,結(jié)合機床電氣原理圖與系統(tǒng)PLC程序分析,確認機床的故障原因為Y軸驅(qū)動器未準備好。 
檢查電柜內(nèi)驅(qū)動器,測量6RA26**驅(qū)動器主回路電源輸入,只有V相有電壓,進一步按機床電氣原理圖對照檢查,發(fā)現(xiàn)6RA26**驅(qū)動器進線快速熔斷器的U、W相熔斷。用萬用表測量驅(qū)動器主回路進線端1U、1W,確認驅(qū)動器主回路內(nèi)部存在短路。 
由于6RA26**交流驅(qū)動器主回路進線直接與晶閘管相連,因此可以確認故障原因是由于晶閘管損壞引起的。 
逐一測量主回路晶閘管V1-V6,確認V1、V2不良(己短路);更換同規(guī)格備件后,機床恢復(fù)正常。 
由于驅(qū)動器其他部分均*,換上晶閘管模塊后,機床恢復(fù)正常工作,分析原因可能是瞬間電壓波動或負載波動引起的偶然故障。

Y

軸的位置反饋進行了

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