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變送器故障解決方案

閱讀:656        發(fā)布時間:2019-1-2

變送器故障解決方案

1、對蒸汽流量不準問題,經(jīng)過認真觀察,主要是由于設(shè)計安裝上存在一些問題。差壓變送器往低處重新安裝,凝結(jié)罐的位置移至與測量管道大致平行;過熱蒸汽流量的凝結(jié)罐也一樣移至與測量管道基本平行處。每次投運前,進行管道排污。排污時很容易讓冷凝液流失,此時不能馬上打開變送器前的二次閥,以防高溫蒸汽沖入膜片,損壞變送器。等半小時后建立冷凝液才可開啟二次閥投入使用。
  2、對冷卻水壓力變送器,定期進行管道排污。使用年限較長的引壓管因氧化結(jié)垢嚴重?zé)o法疏通的進行更換。
  3、 對不規(guī)范的導(dǎo)壓管進行了改造,選用了直徑為12mm的不銹鋼管,重新敷設(shè)并保證不小于1:10的傾斜度,使積水和雜物能順利排出。
  4、 針對潤滑油壓力信號參與聯(lián)鎖控制,符合現(xiàn)場工況的準確測量信號對機組的安全生產(chǎn)非常重要。提出:
  a、對變送器進行定期更新,并使用可靠性更好的進口變送器,把換下的變送器作為備件。
  b、為了使聯(lián)鎖更加可靠,并在潤滑油管上加裝三只壓力開關(guān),做成三取二,進行停機聯(lián)鎖。如圖:
  5、對排氣壓力信號的電磁干擾,重新敷設(shè)帶屏蔽的控制電纜,避開動力電纜。對參與聯(lián)鎖控制的變送器測量信號,為確保其所測信號符合實際工況,分別在原來測點處增加一只變送器進行測量,并把信號一同送入PLC進行二取一控制。
  整改后的效果
  蒸汽流量自從整改后,因管路引起的靜壓差大大降低,穩(wěn)定性和準確性也得到了保證。更換管道后又進行定期排污,管路的堵塞問題也得到了緩解。汽機潤滑油處增加了三取二的壓力開關(guān)信號后,防止了變送器故障產(chǎn)生誤信號影響生產(chǎn),提高了設(shè)備運行的安全性和穩(wěn)定性。更換電纜、加裝變送器后信號有了比較,更能真實地反映出實際工況。更換下來的變送器廢物利用后節(jié)省了生產(chǎn)成本。同時也提高了生產(chǎn)的穩(wěn)定性。

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