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鎖定型蝶閥技術排除
點擊次數(shù):974 發(fā)布時間:2016-11-15
(1)概述
某廠循泵蝶閥(鎖定型HD37s41X-6ZN)試運行期間,系統(tǒng)投運時多次發(fā)生油管道振動問題,蝶閥重錘在開閥時也出現(xiàn)劇烈擺動現(xiàn)象,嚴重的一次導致重錘脫落,危及人身和設備的安全。由于此種情況對于系統(tǒng)及蝶閥穩(wěn)定工作存在較大的隱患,而且由于管道振動引起電磁閥等密封處的密封墊及密封圈的損壞,還導致蝶閥的檢修周期縮短,增加了設備維修和檢修人力的投入。
(2)問題分析
為了消除蝶閥開啟時系統(tǒng)產(chǎn)生振動等不利影響,對液壓油系統(tǒng)(圖I)工作原理及管路進行了分析,發(fā)現(xiàn)引起管道振動的根本原因在于管道中存有空氣,在開啟蝶閥時引起系統(tǒng)壓力不穩(wěn),導致管道產(chǎn)生劇烈振動及蝶閥重錘出現(xiàn)擺動。但由于液壓系統(tǒng)中未專門設計排氣管路及閥門,因此應在分析的基礎上確定排除管道空氣的方法。
(3)解決方法
首先確認蝶閥相關檢修工作已結束,蓄壓器的N2壓力正常(充氮壓力達7.5MPa),系統(tǒng)狀態(tài)滿足蝶閥的開關特性,不影響系統(tǒng)的安全性。然后對蝶閥液壓油的蓄壓補充回路和系統(tǒng)進行排氣沖壓(每次系統(tǒng)開閥排氣前,記錄所動閥門的螺桿原始數(shù)據(jù))。排氣沖壓時,蝶閥及液壓泵送電并啟泵,同時通過調節(jié)溢流閥DT1對蓄壓及鎖緊缸回路進行排氣沖壓,系統(tǒng)升壓至整定值(16MPa)。反復對系統(tǒng)進行排氣操作(手動開DT1排氣至Y2壓力指示12MPa,關DT1、手動開DT4并保持,然后開DT2對系統(tǒng)充油排氣,至Y2壓力指示4MPa,依次關DT4、DT2、蝶閥及液壓泵送電。啟動液壓泵,系統(tǒng)調壓至整定值,蝶閥、停油泵并斷電),即可排出系統(tǒng)管路中的空氣。保證系統(tǒng)操作時的穩(wěn)定性。當確認系統(tǒng)穩(wěn)定,信號指示正常時,即可投入使用。
鎖定型蝶閥經(jīng)排氣沖壓后再未發(fā)生由于管道振動引起的蝶閥檢修事件。此次故障的排除,提高了電站常規(guī)島循環(huán)冷卻水的運行穩(wěn)定性,對電站的安全穩(wěn)定運行起到了重要作用。
下面威斯特小編帶大家解決液壓機超壓情況的解決辦法
(1)概述
某公司建有一座110kV的降壓變電站,其110kV主接線為內橋接線方式,如圖P所示。
110kV配電設備為北京開關廠生產(chǎn)的ZF4-110/1250-31.5型SF6封閉式組合電器。斷路器的操動機構為該廠生產(chǎn)的CY3A型液壓操動機構,為半液壓常充壓儲能式操動,具有精度高、動作可靠、體積小、管道壓力損耗小、重量輕、操作噪聲小和失壓后再建壓時不慢分或慢合的特點。
(2)事故經(jīng)過
事故當日3時16分21秒,1145開關的液壓機構因壓力正常降低,液壓泵自動啟動運轉開始打壓,至3時17分28秒,主控室微機顯示器上出現(xiàn)了“漏氮超壓”報警信號,但液壓泵仍沒有停止運轉。待值班人員跑到現(xiàn)場,液壓油已呈霧狀從液壓油路的幾個部位向外噴射,值班員緊急拉下了液壓泵電動機的電源開關,液壓泵電動機才停止運轉。高壓油路中的油繼續(xù)向外噴射,直至壓力降為零。
事后經(jīng)檢查,液壓回路中有一個接頭處的密封墊損壞,另有儲壓器活塞桿下端頭向外漏油。整個系統(tǒng)中的油幾乎全部漏在外面。
(3)故障原因的分析判斷
CY3A型液壓操動機構的壓力控制主要由4個微動開關(1SM~4SM)和1個電接點壓力表(KPI)完成,如圖Q和圖R所示。電接點壓力表KP1用于微動
開關4SM失靈情況下的超壓和漏氮保護。
從事故時的現(xiàn)象分析,可能是下列原因所致。
①微動開關4SM故障微動開關4SM失靈以后,液壓泵不停轉,壓力繼續(xù)升高,zui后使電接點壓力表上限接點閉合,發(fā)出“漏氮超壓”報警信號,信號燈HL3點亮。
②中間繼電器KA3故障 KA3出現(xiàn)故障以后,當系統(tǒng)發(fā)出“漏氮超壓”信號時,KA3的觸點不接通,致使液壓泵不停轉,zui終導致超壓事故的發(fā)生。