白酒廠廢水處理站工藝改造工程進展順利!

時間:2024-2-27閱讀:280

2月25日,我司同重慶白酒生產企業(yè)污水改造項目的承包人呂女士取得了聯(lián)系,經過溝通我司初步了解了現(xiàn)狀白酒廢水處理站占地面積為831m2,建筑面積為1559m2,設計處理規(guī)模為2000m3/d,同時本項目之前的處理流程為:格柵+旋轉過濾器+調節(jié)池+一級反應沉淀池+加熱池+多級內循環(huán)(MIC)厭氧反應器+改良厭氧-缺氧-好氧法(A2O)單元+二沉池+臭氧接觸池+曝氣生物濾池(BAF)+提升池+二級反應沉淀池+生物炭濾池+清水池及出水池。廢水處理后,出水需要達到《發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標準》(GB27631—2011)的污染物排放限值要求。但是,受諸多因素影響,系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,廢水處理效果較差,當前急需進行工藝改造與擴建。

為了掌握數據的真實性,我司與呂女士商議后派出技術人員現(xiàn)場調研。

2月26日,呂女士在我司的邀請下,與我司工程師一同到廠。根據現(xiàn)場調研,目前,該白酒廢水處理站的實際處理規(guī)模為1000~1500t/d,無法達到設計處理規(guī)模要求。實際進水水質與設計進水水質相差較大,特別是化學需氧量(COD)、總氮(TN)和總磷(TP)均遠高于設計值。

同時MIC厭氧反應器存在嚴重的跑泥現(xiàn)象,無法形成顆粒污泥。MIC厭氧反應器處理能力低,COD負荷僅為3kg/m3左右。進水TN、TP超設計值,原A2O工藝無法滿足脫氮除磷要求。生化段監(jiān)測系統(tǒng)基本無法正常使用。曝氣生物濾池和活性炭濾池的填料都出現(xiàn)嚴重板結,基本處于廢棄狀態(tài)。廢水處理站的沼氣系統(tǒng)基本廢棄,沼氣系統(tǒng)的供熱量無法滿足MIC厭氧反應器的升溫需求,設備基本已無法正常使用?;鹁媾c沼氣柜距離太近,有嚴重的安全隱患。在原有的污泥脫水車間,脫水后的污泥含水量仍然大于90%,不能滿足生產需要。部分設備與施工圖設備表參數不一致。超濾系統(tǒng)的膜通量下降很快,達不到設計使用年限,系統(tǒng)無法正常運行。白酒廢水處理站的自控儀表設備基本處于廢棄狀態(tài)。

根據我司整合的數據,白酒廢水中,有機物含量高,水質不穩(wěn)定。本項目進水COD濃度大于10000mg/L,TN濃度大于300mg/L,TP濃度大于100mg/L,屬高濃度有機廢水,水量與水質隨著生產周期波動,變化較大。白酒廢水可生化性較高,但仍存在不可生化降解的物質。白酒廢水主要來源于糧食發(fā)酵,COD的主要成分為小分子有機物,生化降解性好,但部分有機物不可生化降解。

白酒廢水處理要求高。本項目要求出水COD濃度小于50mg/L,TN濃度小于15mg/L,TP濃度小于0.5mg/L。進水含有大量高粱殼、酒糟、糧食碎屑、糊精等懸浮物和膠體物,如不去除,則會影響后續(xù)生化系統(tǒng)處理效果。本項目我司建議采用“集水池+淺層氣浮池+磁混凝沉淀池+酸化均質池+一級厭氧池+膨脹顆粒污泥床(EGSB)厭氧反應罐+厭氧斜管沉淀池+厭氧好氧工藝-膜生物反應器(AO-MBR)組合池+AO一體化反應池+Fenton高級氧化池+曝氣生物濾池"的組合工藝。我司多次工程案例表明,該工藝投資較小,施工期較短,出水達標保障率高,是目前穩(wěn)妥可行的改造方案。

經過我司與呂女士的商討,細節(jié)上多次優(yōu)化后,呂女士與我司達成了合作!


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