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11月24日,四川一企業(yè)聯(lián)系杰魯特,根據(jù)杰魯特了解,四川某鈦業(yè)公司以硫酸法生產(chǎn)鈦白粉,產(chǎn)生大量44~48℃的酸性廢水。該廢水經(jīng)電石渣中和后采用氯氧化脫氮,出水氨氮達到15mg/L以下,總氮在35mg/L以下,運行成本較高?,F(xiàn)出水水質(zhì)要求執(zhí)行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放標準》(DB51/2311—2016)中“工業(yè)園區(qū)集中式污水處理廠"標準,即氨氮≤3mg/L、總氮≤15mg/L,需對氨氮和總氮進一步處理??紤]到原有氯氧化工藝的脫氮運行費用較高,且無法保證總氮達標,而較高溫度的廢水先降溫后處理會增加運行費用,同時排水的鈣離子含量高,可能導致冷卻塔結(jié)垢嚴重,影響穩(wěn)定運行,因此進行生化脫氮十分必要。
杰魯特工程師在了解四川企業(yè)對廢水的脫氮需求后,立馬來到項目地,對廢水情況展開調(diào)研。根據(jù)抽樣該企業(yè)產(chǎn)生的酸性廢水經(jīng)電石渣中和后作為試驗進水,了解到廢水中pH為7.54~9.84、COD為36.6~71.4mg/L、NH3-N為6.5~17.8mg/L、TN為11.1~27.8mg/L、TP約為0.2mg/L。中試流程圖:
通過得到的信息,杰魯特對四川化工廢水脫氮處理項目AO工藝方案正在進行測試分析中!
試驗進水溫度在18~49℃,DO控制在3.5~4.5mg/L,混合液回流和污泥回流總比例控制在150%~200%,穩(wěn)定運行期間嚴格控制在150%,其中污泥回流比為60%,混合液為90%。接種污泥為新樂市某污水處理廠好氧池污泥,由于進水碳源較低,運行期間污泥質(zhì)量濃度約2000mg/L。
從對COD的試驗去除運行結(jié)果來看,即使系統(tǒng)受到?jīng)_擊,出水COD在25~35mg/L,可滿足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放標準》(DB51/2311—2016)中的“工業(yè)園區(qū)集中式污水處理廠"標準要求(COD≤40mg/L)。
目前進展到脫氮效果的試驗測試,進水總氮較高時,投加55mg/L碳源,出水總氮在8~10mg/L,能夠穩(wěn)定達標。
預(yù)計12月底可完成測試。
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