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今年 4 月,江西某鋰電池材料生產(chǎn)企業(yè)在磷酸鐵鋰制備過程中,每日產(chǎn)出 800 噸高磷含氟廢水。原本采用的 “石灰沉淀法" 處理后,氟化物濃度仍高達(dá) 25mg/L,總磷 15mg/L,遠(yuǎn)超《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求,而且大量含磷污泥的處置也成了棘手難題。
究其根源,廢水中氟離子與磷酸根形成了難溶絡(luò)合物,單一的石灰沉淀根本無法同時(shí)去除二者;過量投加石灰又致使污泥產(chǎn)量猛增,含水率高達(dá) 90%;并且廢水中寶貴的磷元素未得到回收利用,造成了極大的資源浪費(fèi)。
今年 5 月,杰魯特為其量身采用 “分步沉淀 - 資源化回收 - 深度凈化" 流程。先投加氯化鈣沉淀氟化物,再用鐵鹽 + PAC/PAM 去除總磷;將含磷污泥酸溶后,通過萃取 - 反萃工藝制備磷酸氫鈣;利用 “活性氧化鋁吸附 + 納濾膜" 進(jìn)一步降低氟、磷濃度;引入 “板框壓濾 + 低溫干化",把污泥含水率降至 35%。
項(xiàng)目自今年6月啟動(dòng)建設(shè),經(jīng)過不到 1 個(gè)月的試運(yùn)行,改造效果立干見影。氟化物濃度降至 6mg/L,總磷降至 0.8mg/L,污泥產(chǎn)量從每日 30 噸銳減至 10 噸。
在項(xiàng)目實(shí)施過程中,杰魯特為磷回收系統(tǒng)設(shè)計(jì)了自動(dòng)化控制裝置。試運(yùn)行階段,從 6 月初開始,技術(shù)人員經(jīng)過 6天左右的參數(shù)調(diào)整,不斷測試氯化鈣與鐵鹽的投加比例,成功解決了初期氟磷去除率波動(dòng)的問題。目前,系統(tǒng)已穩(wěn)定運(yùn)行,磷回收率達(dá) 85%,預(yù)計(jì)年回收磷酸氫鈣約 1200 噸。
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