釀酒企業(yè)高濃度酒糟廢水資源化改造工程!

時間:2025-6-12閱讀:43

2025 年 4 月,貴州某釀酒企業(yè)面臨環(huán)保與成本雙重壓力。其固態(tài)發(fā)酵工藝每日產(chǎn)生 500 噸酒糟廢水,COD 高達 20000mg/L,富含糖類、蛋白質(zhì)及纖維素,傳統(tǒng) “厭氧 + 好氧" 工藝處理后仍無法達標,且產(chǎn)生的沼氣因雜質(zhì)多難以利用。該企業(yè)負責人在一次行業(yè)聚餐中,聽鄰省同行談及杰魯特成功處理類似廢水的案例,便主動通過搜索引擎查找杰魯特,聯(lián)系我司技術(shù)人員咨詢解決方案。

雙方溝通后簽訂合作合同,杰魯特負責為企業(yè)設(shè)計、搭建全新的廢水處理系統(tǒng),并提供后期技術(shù)指導服務。企業(yè)按約定支付項目費用,并配合現(xiàn)場施工。

技術(shù)團隊基于廢水高有機物、高懸浮物特性,5 月設(shè)計 “固液分離 - 多級發(fā)酵 - 能源回收" 方案:先用疊螺式污泥脫水機分離酒糟,回收固態(tài)酒糟作飼料;濾液經(jīng) “IC 反應器 - 厭氧氨氧化" 組合,將 COD 降解 85% 以上;產(chǎn)生的沼氣通過脫硫、脫水處理后,用于鍋爐燃燒。

設(shè)備制造環(huán)節(jié),IC 反應器采用碳鋼內(nèi)襯玻璃鱗片防腐,內(nèi)部設(shè)置特殊三相分離器;厭氧氨氧化反應池采用轉(zhuǎn)利填料,比表面積提升 3 倍。安裝階段,施工團隊精心規(guī)劃施工流程,在不影響酒廠正常生產(chǎn)的前提下完成設(shè)備安裝。調(diào)試過程中,技術(shù)人員通過逐步提升進水負荷,馴化嗜糖型厭氧菌群,使沼氣產(chǎn)量從初始的 500m3/ 天提升至 1200m3/ 天。截至 6 月 12日,廢水 COD 降至 400mg/L,沼氣滿足酒廠 30% 能源需求,每年節(jié)省燃料成本約 280 萬元。

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