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空壓站冷卻水泵節(jié)能技術(shù)改造

閱讀:1088        發(fā)布時(shí)間:2021-8-2

                               空壓站冷卻水泵節(jié)能技術(shù)改造

一、概 述

1、原空壓站冷卻水系統(tǒng)狀況

濟(jì)南卷煙廠空壓站現(xiàn)有額定排氣量64m3/min空壓機(jī)兩臺(tái)、40m3/min3臺(tái)、20m3/min1臺(tái)。日常運(yùn)行64m3/min1臺(tái),40 m3/min兩臺(tái),其它備用??諌簷C(jī)在壓縮做功的過(guò)程中產(chǎn)生大量的熱,要保證設(shè)備的正常運(yùn)行必須對(duì)壓縮空氣和潤(rùn)滑系統(tǒng)進(jìn)行冷卻,因此對(duì)于冷卻水系統(tǒng)的要求較高,不但要有足夠的流量保證冷卻效果,而且必須保證冷卻水的不間斷供應(yīng)。每臺(tái)空壓機(jī)都設(shè)有水壓連鎖保護(hù)裝置,如水壓低于設(shè)定壓力持續(xù)15s以上,空壓機(jī)將自動(dòng)停機(jī),而空壓機(jī)停機(jī)將造成全廠的生產(chǎn)線(xiàn)因壓縮空氣壓力過(guò)低而停產(chǎn)的嚴(yán)重后果。

空壓站現(xiàn)有的6臺(tái)機(jī)組均采用強(qiáng)制循環(huán)水冷方式。冷卻水泵從水池吸水,將水以一定壓力送入總管,各機(jī)組并聯(lián)供水,冷卻水對(duì)空壓機(jī)進(jìn)行冷卻后進(jìn)入回水總管,經(jīng)冷卻塔冷卻后回到水池。水泵是冷卻水系統(tǒng)的主要設(shè)備,對(duì)冷卻水的壓力和流量起著非常關(guān)鍵的作用??諌赫粳F(xiàn)有IS125-80-200A離心水泵(主要技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1)3臺(tái),并聯(lián)使用。平時(shí)兩臺(tái)同時(shí)運(yùn)行,1臺(tái)備用。

 

流量/m3.h-1揚(yáng)程/m效率/%配用電機(jī)/kW
9048.46530
15044.079
18040.577

表1 IS125-80-200A單級(jí)離心水泵技術(shù)參數(shù)

2、運(yùn)行情況及存在的問(wèn)題

兩臺(tái)水泵同時(shí)運(yùn)行時(shí),壓力和流量可以得到充分保證,而且當(dāng)1臺(tái)水泵出現(xiàn)故障停機(jī)或流量減小后,另1臺(tái)水泵可維持運(yùn)行一段時(shí)間,待操作人員巡視時(shí)排除故障。但從水泵的設(shè)計(jì)能力看,1臺(tái)就能滿(mǎn)足空壓站的冷卻水需求。由于常年多運(yùn)行了1臺(tái)泵,浪費(fèi)了大量的電能。而如果改為1臺(tái)水泵運(yùn)行則存在如下問(wèn)題:(1)單臺(tái)水泵運(yùn)行時(shí)空壓機(jī)冷卻水進(jìn)口壓力為0.18MPa,水壓偏低,這影響了冷卻效果,特別是夏季不能滿(mǎn)足冷卻要求。另一方面由于該壓力接近空壓機(jī)0.15MPa的水壓控制低限,如出現(xiàn)泵的進(jìn)水過(guò)濾器堵塞等情況時(shí),經(jīng)常造成壓力低連鎖的情況,系統(tǒng)故障率較高。(2)單臺(tái)水泵運(yùn)行一旦出現(xiàn)故障停機(jī),依靠人工操作無(wú)法在十幾秒內(nèi)恢復(fù)供水,這將造成全線(xiàn)停產(chǎn)。所以要做到既節(jié)約能源又能實(shí)現(xiàn)水泵不間斷安全運(yùn)行,必須解決上述兩個(gè)問(wèn)題。

2 技術(shù)改造方案的確定

1、技術(shù)改造方案

(1)解決單臺(tái)水泵運(yùn)行時(shí)空壓機(jī)水壓低的問(wèn)題

根據(jù)歷史數(shù)據(jù),空壓機(jī)進(jìn)水壓力達(dá)到0.25MPa以上即能確保良好的冷卻效果,而要達(dá)到這一要求有如下方案可以選擇:

(1)減少管道阻力損失。管道的總阻力損失等于沿程阻力損失和局部阻力損失之和[1]。對(duì)冷卻水系統(tǒng)各點(diǎn)的壓力進(jìn)行了測(cè)量,1號(hào)水泵單獨(dú)運(yùn)行時(shí)泵頭壓力0.48MPa,經(jīng)過(guò)止回閥后降至0.20MPa,而到達(dá)機(jī)組為0.18MPa。為驗(yàn)證該問(wèn)題,又在2號(hào)、3號(hào)水泵上分別進(jìn)行了測(cè)試,測(cè)試結(jié)果基本相同。所以水泵出口止回閥是壓力降低的主要因素,達(dá)到了0.28MPa。如果能夠大幅度降低止回閥的局部阻力損失,空壓機(jī)進(jìn)水壓力低的問(wèn)題可以解決。

(2)選用更高揚(yáng)程的水泵。不改變現(xiàn)有的管道和閥門(mén),要使空壓機(jī)進(jìn)水壓力達(dá)到0.25MPa以上,水泵出口壓力應(yīng)在0.55MPa以上。將原水泵更換為IS125-80-200Z離心水泵可滿(mǎn)足使用要求,但需要配用更大功率(45kW)的電機(jī)。

解決單臺(tái)水泵運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)故障后自動(dòng)恢復(fù)供水的問(wèn)題 對(duì)于水泵發(fā)生故障后及時(shí)自動(dòng)恢復(fù)供水,有幾種方案可供選擇。

(1)將兩臺(tái)水泵的接觸器進(jìn)行電氣連鎖,當(dāng)運(yùn)行水泵的接觸器跳脫時(shí)另一臺(tái)的接觸器自動(dòng)吸合。

(2)采用電接點(diǎn)壓力表或壓力開(kāi)關(guān),以繼電器實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單控制。當(dāng)壓力低于設(shè)定值時(shí)壓力開(kāi)關(guān)動(dòng)作,通過(guò)繼電器觸發(fā)另外一臺(tái)水泵的接觸器吸合開(kāi)啟備用水泵。

(3)以可編程控制器(PLC)為核心,編寫(xiě)邏輯控制程序,將水壓的模擬量信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,與程序設(shè)定的壓力值進(jìn)行比較。當(dāng)水壓低于設(shè)定值時(shí),PLC通過(guò)開(kāi)關(guān)量模塊給相應(yīng)繼電器以開(kāi)關(guān)信號(hào)進(jìn)行聲光報(bào)警,同時(shí)觸發(fā)備用水泵接觸器開(kāi)啟備用水泵。當(dāng)?shù)谝慌_(tái)備用泵啟動(dòng)5s后壓力仍然達(dá)不到設(shè)定值,可再啟動(dòng)另一臺(tái)備用水泵。

2、方案比選

(1)提高空壓機(jī)進(jìn)水壓力的方案比選 更換水泵的方案設(shè)備更換費(fèi)用較高,施工周期長(zhǎng),更為主要的是采用更高揚(yáng)程和流量的水泵增加了配用電機(jī)功率,要比利用原有水泵每天增加電能消耗360kW.h,年增加電費(fèi)約6.5萬(wàn)元。

而止回閥的購(gòu)置費(fèi)用較低,可利用原有水泵和管道系統(tǒng),施工周期短,單臺(tái)水泵運(yùn)行的能耗不再增加。因此,不論從一次性投資還是日常運(yùn)行成本來(lái)看,更換水泵的方案經(jīng)濟(jì)性較差。因此決定采用更換止回閥的方案。

(2)電氣控制的方案比選 將兩臺(tái)水泵的接觸器進(jìn)行連鎖的方案,完成起來(lái)非常簡(jiǎn)單,投入很小。但其只能在運(yùn)行水泵的接觸器跳閘的情況下才能起到保護(hù)作用,而對(duì)于接觸器觸點(diǎn)因生熱、打火而粘接住不能脫開(kāi)的情況、流量逐漸變小的情況以及其他機(jī)械故障無(wú)法起到保護(hù)作用。

壓力開(kāi)關(guān)的方案投資也不多,但從應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)看存在以下不足:冷卻水中的泥垢經(jīng)常將壓力開(kāi)關(guān)進(jìn)水管道堵塞,容易造成誤報(bào)警;壓力開(kāi)關(guān)的精確度較差,零點(diǎn)易漂移;水壓的瞬間波動(dòng)會(huì)造成開(kāi)關(guān)動(dòng)作,當(dāng)水壓在控制臨界點(diǎn)反復(fù)波動(dòng)時(shí)將造成電接點(diǎn)反復(fù)通斷,使水泵反復(fù)啟停,結(jié)果是控制失效,也會(huì)大大縮短壓力開(kāi)關(guān)的使用壽命。

采用PLC控制,能實(shí)現(xiàn)數(shù)字化控制,監(jiān)測(cè)速度快,可通過(guò)軟件編程實(shí)現(xiàn)多種功能,如水壓在設(shè)定值附近波動(dòng)時(shí)的延時(shí)判斷;在第一臺(tái)備用泵出現(xiàn)意外情況時(shí)可啟動(dòng)第二臺(tái)備用泵;報(bào)警手動(dòng)復(fù)位后再延時(shí)啟動(dòng)報(bào)警等。目前PLC控制技術(shù)已相當(dāng)成熟,運(yùn)行穩(wěn)定可靠。而且延時(shí)啟動(dòng)第二臺(tái)泵的功能,排除了第一臺(tái)備用泵因積氣、進(jìn)出水閥門(mén)故障及水泵機(jī)械故障等意外原因造成備用泵不能正常供水的情況,提高了保障系數(shù)。

雖然PLC控制方案的初期投資相對(duì)最高,但鑒于當(dāng)前工藝條件下水泵控制高可靠性、高穩(wěn)定性的要求,采用了可編程控制器的方案。

三、節(jié)能型技術(shù)改造方案設(shè)計(jì)

1、止回閥選型

系統(tǒng)原來(lái)采用的是升降式靜音止回閥,其閥芯靠流體壓力沿著通道中心線(xiàn)向上頂起,流體即可通過(guò),反之流體壓力使閥芯與閥座密合,流體被截?cái)啵ńY(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1)。其流體阻力大,流體阻力系數(shù)達(dá)到了7.5[2]。要降低止回閥的局部阻力損失,應(yīng)選擇低流體阻力的閥門(mén)。

H44型單瓣旋啟式止回閥的流體阻力系數(shù)在1.3~3之間,其閥瓣繞水平軸旋轉(zhuǎn),流體流過(guò)時(shí)將閥瓣頂開(kāi),反之閥瓣靠自身重力壓在閥座上,流體反向流動(dòng)不能通過(guò)。但這種閥門(mén)閥瓣行程長(zhǎng),閥門(mén)關(guān)閉時(shí)有巨大的沖擊力和水錘壓力,容易損壞,可靠性差。水錘壓力大還將造成水泵損壞,所以不宜采用。

H76型雙瓣旋啟式止回閥是一種新型閥門(mén),近年來(lái)逐漸得到推廣使用,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。當(dāng)受到正向流體壓力時(shí),其閥瓣以中間轉(zhuǎn)軸為中心做回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),閥門(mén)打開(kāi),當(dāng)受到反向壓力時(shí)閥瓣復(fù)位形成密封,流體不能通過(guò)。這種止回閥的流體阻力系數(shù)在0.7~2.6之間,且閥門(mén)口徑越大流體阻力越小。DN150的雙瓣旋啟式止回閥的流體阻尼系數(shù)為1.5,其閥瓣行程短,且有彈簧輔助關(guān)閉,閥門(mén)關(guān)閉時(shí)沖擊力小,水錘壓力小,閥門(mén)壽命長(zhǎng),可靠性高[3]。

通過(guò)上述比較,選用了DN150雙瓣旋啟式止回閥。投入使用后經(jīng)實(shí)測(cè),單臺(tái)水泵運(yùn)行時(shí)循環(huán)水經(jīng)過(guò)止回閥后壓力達(dá)到了0.34MPa,到達(dá)機(jī)組的壓力為0.32MPa。滿(mǎn)足空壓機(jī)的冷卻量要求。

2、電氣自動(dòng)化控制

確定了以西門(mén)子S7-300系列PLC為核心的自動(dòng)控制方案,電路圖見(jiàn)圖3。將站房3臺(tái)水泵聯(lián)控,平時(shí)1臺(tái)運(yùn)行,另兩臺(tái)備用。當(dāng)運(yùn)行水泵出現(xiàn)故障后,PLC通過(guò)判斷循環(huán)水總管壓力立即啟動(dòng)備用泵。


該控制方案具有以下特點(diǎn):

(1)在循環(huán)水出水總管上安裝壓電陶瓷式壓力傳感器。PLC以每0.01s監(jiān)測(cè)一次的頻率采集壓力信號(hào),當(dāng)壓力低于0.26MPa的設(shè)定值并經(jīng)1s的延時(shí)確認(rèn)后,PLC的開(kāi)關(guān)量相應(yīng)接點(diǎn)接通,通過(guò)中間繼電器接通備用水泵的接觸器線(xiàn)圈,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)啟動(dòng)備用水泵的功能。在啟動(dòng)水泵的同時(shí)進(jìn)行聲光報(bào)警,提醒操作人員及時(shí)查看壓力低的原因,并由操作人員在排除故障后手動(dòng)復(fù)位。

(2)充分考慮了手動(dòng)、自動(dòng)切換時(shí)的無(wú)擾動(dòng)設(shè)計(jì)。做到既可由PLC自動(dòng)控制水泵,又能在任何情況下手動(dòng)開(kāi)停水泵,并且切換時(shí)對(duì)水泵的運(yùn)行現(xiàn)狀沒(méi)有影響。確保了在PLC失效及特殊、緊急情況下操作人員可以采取應(yīng)急措施。

(3)在第一臺(tái)備用泵不能有效供水的特殊情況下,可在5s后啟動(dòng)第二臺(tái)備用泵,從而進(jìn)一步提高可靠性。


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