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如何測量煙室的氣體成分?

閱讀:1380        發(fā)布時(shí)間:2022-2-25

雖然煙室氣體成分的在線測量非常重要,但出于各種原因大部分企業(yè)并沒有安裝煙室的在線氣體分析儀。對于煙室氣體成分的判斷很大程度上還要依賴手持式氣體分析儀。那么如何使用手持式氣體分析儀測量煙室的氣體成分呢?在此對測量過程中我曾遇到過的幾個(gè)問題進(jìn)行分析。

  1. 采用標(biāo)配的取氣管測出來的CO濃度過高或者波動(dòng)大?

氣體成分的測試包括取氣+測試兩個(gè)環(huán)節(jié)。取的氣能否代表煙室的真實(shí)氣體成分對于分析儀的判斷結(jié)果有直接影響。目前企業(yè)廣泛采用的手持式氣體分析儀為德圖340、350等,在測量煙室氣體成分時(shí)還需要采用標(biāo)配的高溫取氣探頭(耐溫1200℃,陶瓷過濾頭)。
案例1:某廠在使用標(biāo)配的取氣探頭對煙室氣體成分測試時(shí),無論窯況如何,CO總是爆表(超過5000 ppm),與真實(shí)情況明顯不符。企業(yè)初步判斷為分析儀的問題。
案例2:在采用自制的水冷管對煙室氣體成分測試時(shí),曾發(fā)生過一次因巡檢工不慎:將水管關(guān)閉,導(dǎo)致水冷管無法得到及時(shí)冷卻,結(jié)果測出來的CO瞬間爆表,甚至達(dá)到了1-2 萬ppm。
這些情況都說明了一個(gè)問題,取氣探頭/管的制作材料—鋼的碳在高溫下會發(fā)生部分氧化,進(jìn)而產(chǎn)生CO,影響測量結(jié)果因此采用不含碳的耐高溫陶瓷管或玻璃管可以避免這個(gè)問題。
當(dāng)然,德圖標(biāo)配的高溫取氣探頭耐高溫1200℃,但是因?yàn)槟承S煙室溫度超過了1200℃或者買的氣體分析儀質(zhì)量問題有待查證,導(dǎo)致煙室測出來的CO超高。
2. 煙室CO濃度逐步降低?
之前采用陶瓷管或者玻璃管測量煙室氣體成分時(shí),發(fā)現(xiàn)隨著測量時(shí)間的延長,在O2含量不變的情況下,測出來的CO逐步降低。比如O2都是2%的時(shí)候,CO一開始還有1000 ppm,但是慢慢降低到100 ppm,甚至更低。除了煙室,在分解爐出口測量時(shí)也曾遇到過這個(gè)問題。那這是什么原因呢?
針對該問題曾與德圖售后討論過,因其對煙氣的特性不熟悉,并沒有搞清楚。,我們發(fā)現(xiàn)是因?yàn)槿〕鰜淼母邷責(zé)煔鉀]有得到及時(shí)冷卻,在陶瓷管或者玻璃管中仍會繼續(xù)反應(yīng),例如CO繼續(xù)和O2反應(yīng),導(dǎo)致隨著測量時(shí)間的延長CO濃度逐步降低。
因此,要想對煙室、分解爐等高溫部位的氣體成分進(jìn)行測量,采用水冷管對抽取的高溫?zé)煔膺M(jìn)行及時(shí)冷卻是非常必要的。
3. CO能否及時(shí)、反映窯內(nèi)狀況?
當(dāng)窯內(nèi)通風(fēng)不好時(shí),CO自然會增加。但是當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí),測出來的CO并不能反映窯內(nèi)情況。
案例1:當(dāng)窯頭煤粉落入熟料中時(shí),因煤粉中的碳顆粒燃燒時(shí)周圍O2濃度較低,導(dǎo)致此時(shí)的CO較高;而CO一旦脫離料床與煙氣接觸時(shí),可能會與煙氣中的O2反應(yīng),導(dǎo)致在煙室測量時(shí)并不能測出來CO。也就是說,測出來的低CO并不代表沒有煤粉落入熟料中。
案例2:當(dāng)窯尾密封不好時(shí),窯內(nèi)的CO在煙室與漏入的O2發(fā)生反應(yīng),導(dǎo)致測出來的CO也會很低,并不能反映窯內(nèi)的情況。
要想解決上述問題,除了對CO進(jìn)行測量外,建議對SO2也進(jìn)行測量這樣一旦有煤粉顆粒落入熟料中,SO2將會釋放出來,煙室的氣體分析儀即可捕捉到這一信息。另外,SO2不容易與O2直接發(fā)生氧化反應(yīng),因此SO2濃度可以作為評估窯況的重要補(bǔ)充。



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