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6ES7214-2BD23-0XB8參數(shù)詳細(xì)

閱讀:267        發(fā)布時(shí)間:2023-2-27

6ES7214-2BD23-0XB8參數(shù)詳細(xì)

因生產(chǎn)需求人工點(diǎn)焊的效率低且易燒毀元器件,不易檢測不良品。故采用全自動模式進(jìn)行點(diǎn)焊任務(wù)。點(diǎn)焊設(shè)備通過高電流及氣流的沖擊力使鎳片焊接在金屬制品上。但沖擊力的控制是必要的 。且流水線上的某工位出現(xiàn)異常情況時(shí),導(dǎo)致整條流水線停產(chǎn),因此在解決這些問題的同時(shí)要監(jiān)控點(diǎn)焊質(zhì)量及迅速查出異常點(diǎn)??刂屏魉€線速達(dá)到控制檢測電池性能要求。
三:系統(tǒng)要求
○1硬件控制介紹:
S7200(CPU224-西門子)
UN223(16電輸入及16點(diǎn)輸出模塊-UniMAT)
UN232(4路X12位模擬量輸出-UniMAT)
MM420變頻器
步進(jìn)電機(jī)及電動閥門
○2

○3控制過程流程

四:全自動點(diǎn)焊界面
1. 手動系統(tǒng):對步進(jìn)電機(jī)、變頻器、電動閥門等控制
2. 自動運(yùn)行系統(tǒng),如出現(xiàn)異?,F(xiàn)象,快速挺機(jī)且及時(shí)報(bào)警。
3. 監(jiān)控點(diǎn)焊過程中電流曲線圖,對氣流閥控制。料車定位編碼器器通過Profibus-DP與PLC聯(lián)網(wǎng)。

    2.料車定位

    高爐卷揚(yáng)料車的傳統(tǒng)定位方式是機(jī)械式的主令控制器,目前來看,使用起來有很多問題,定位精度差,現(xiàn)場環(huán)境惡劣,機(jī)械觸點(diǎn)容易氧化,位置發(fā)生變化后,必須休風(fēng),跑幾次空車,調(diào)整料車位置。我們現(xiàn)在采用的方案是智能主令控制器與編碼器(PLC)結(jié)合對料車進(jìn)行定位,通過數(shù)字面板來調(diào)整料車位置,如料車位置發(fā)生變化,只需在數(shù)字面板上改變料車位置的數(shù)值即可完成對料車的定位。同時(shí),主令控制器所檢測到的數(shù)據(jù)與主PLC中的數(shù)據(jù)相比較,誤差小于允許值時(shí)認(rèn)為定位準(zhǔn)確。

    3.料車運(yùn)行簡介

    料車在料坑底部(另一料車在頂部),備料裝好后,地坑閘門關(guān)閉,爐頂受料斗料空,申請上料,由主PLC發(fā)出命令給變頻器,6SE70在接到開車命令后系統(tǒng)解封。通過6SE70系統(tǒng)中的抱閘控制功能,建立在抱閘狀態(tài)下的轉(zhuǎn)矩限幅給出的啟車力矩電流后,6SE70系統(tǒng)發(fā)出打開抱閘命令,使抱閘打開,實(shí)現(xiàn)料車的平穩(wěn)啟動。當(dāng)料車啟動運(yùn)行后,所需的運(yùn)行力矩電流大于啟車力矩電流后,原來建立的轉(zhuǎn)矩限幅將恢復(fù)到正常的限幅值。啟車后,料車將以啟車加速度a1=0.25m/s2進(jìn)行加速至V=2.36m/s。待爐頂另一料車退出分歧軌后,當(dāng)上行料車運(yùn)行至接近爐頂時(shí),由主令控制器發(fā)出減速1信號給切換柜,由切換柜發(fā)給6SE70使料車按a3=0.25m/s2減速至V=1.0m/s的中速運(yùn)行。當(dāng)上行料車進(jìn)入分歧軌前,主令控制器發(fā)出減速2的命令,使料車以a3=0.2m/s2減速,在此過程中主令控制器器還會發(fā)出低速檢查命令,6SE70系統(tǒng)此時(shí)會根據(jù)料車在此點(diǎn)的實(shí)際運(yùn)行速度作出比較判斷,料車運(yùn)行至爐頂時(shí),主令控制器發(fā)出停車命令,由PLC控制6SE70完成停車,抱閘閉合,此時(shí)料車的停車位置應(yīng)是工藝要求的角度,即能將車內(nèi)的爐料倒凈而又不撞極限彈簧。

    4.料車運(yùn)行保護(hù)

    所有使用卷揚(yáng)上料的廠家,最擔(dān)心的就是料車失控,產(chǎn)生飛車事故,一旦出現(xiàn)此類事故,那么所造成的停產(chǎn)時(shí)間和損失都無法估算,為避免這樣的事故發(fā)生,我們重要采取的措施是松繩檢測和低速檢查保護(hù)。有松繩現(xiàn)象出現(xiàn)時(shí),松繩開關(guān)會立刻給PLC發(fā)出信號,PLC收到松繩信號以后,立刻給供電裝置發(fā)出停車命令,并同時(shí)給抱閘發(fā)出停車的命令。作為卷揚(yáng)上料無論是直流裝置還是交流裝置,都是用速度閉環(huán)的方式,在工藝要求低速的地方增加主令控制信號,該信號觸發(fā)變頻器的速度比較功能,一旦出現(xiàn)飛車失控的現(xiàn)象,比較值大于設(shè)定值測速裝置就會向供電裝置發(fā)出真實(shí)的速度信號,裝置通過對速度信號鑒別,發(fā)現(xiàn)本給定所需要的反饋信號不符,那么裝置就會自動關(guān)閉,并同時(shí)向控制它的PLC發(fā)出故障信號,接到信號以后,PLC馬上發(fā)出停車抱閘的指令,并按程序設(shè)定進(jìn)行斷電等其它保護(hù)措施。3、系統(tǒng)特點(diǎn)

    系統(tǒng)將PLC技術(shù)與變頻器技術(shù)相結(jié)合,極大地提高系統(tǒng)性能,成為生產(chǎn)控制的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上開發(fā)出以下幾個有特色的功能。

    (1)設(shè)備故障檢測報(bào)警:這一功能由兩部分構(gòu)成:PLC中的實(shí)時(shí)檢測程序和計(jì)算機(jī)上的報(bào)警及記錄程序。

    (2)料車定位:采用主令控制器與編碼器(PLC)結(jié)合對料車進(jìn)行定位,定位準(zhǔn)確,調(diào)整方便,在約60m長的軌道上定位精度可達(dá)0.6cm。   (3)料車啟動控制:料車啟動前,必須提前判斷爐頂狀態(tài),防止在軌道中間停車。目前為追求產(chǎn)量,都是大料批上料,料車如在軌道中間停車,再啟動時(shí)較危險(xiǎn)。

    (4)安全獨(dú)立操作方式:由主PLC和操作臺分別獨(dú)立控制主卷揚(yáng)系統(tǒng),并且與切換柜相互隔離,提高降低系統(tǒng)的故障率。

    (5)開抱閘控制:開抱閘采用力矩電流的百分值由變頻器BICO參數(shù)輸出給抱閘接觸器,來控制打開,通過現(xiàn)場調(diào)試測定合適的力矩值,在變頻器建立起該力矩后,再打開抱閘,可有效的防止誤動作及溜車故障。

    (四)應(yīng)用效果

    卷揚(yáng)控制系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)了高爐生產(chǎn)全過程自動控制的基礎(chǔ),通過采用*的傳感器技術(shù)以及穩(wěn)定的PLC控制技術(shù)大大提高了這個高爐生產(chǎn)最重要環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。系統(tǒng)自投入運(yùn)行以來一直穩(wěn)定運(yùn)行,對高爐穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn),降低成本,減輕工人勞動強(qiáng)度起著重要作用,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益


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