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技術(shù)文章

有載分接開關(guān)油室的滲漏(通常我們稱為內(nèi)滲)

點(diǎn)擊次數(shù):3446 發(fā)布時(shí)間:2012-8-2

有載分接開關(guān)油室的滲漏(通常我們稱為內(nèi)滲)

有載分接開關(guān)油室中的油是與變壓器本體油隔絕的,有載分接開關(guān)在運(yùn)行中切換電壓時(shí),在觸頭上會(huì)有電弧發(fā)生,在油中產(chǎn)生乙炔等可燃性氣體,如果有載分接開關(guān)與變壓器本體之間密封不嚴(yán),就會(huì)使這些可燃?xì)怏w進(jìn)入變壓器本體油中,污染變壓器油,給變壓器本體油的色譜分析帶來影響。導(dǎo)致有載開關(guān)油室滲漏的主要原因有:密封膠墊老化;密封結(jié)構(gòu)和制造工藝存在缺陷;檢修及安裝不當(dāng)造成的缺陷。

在國產(chǎn)的有載分接開關(guān)中, SYXZ系列的有載分接開關(guān)滲漏油現(xiàn)象zui普遍,SYXZ系列有載開關(guān)zui常見的滲漏部位有以下幾處:

①切換開關(guān)轉(zhuǎn)動(dòng)軸與油室底盤之間的密封松動(dòng)或損壞,由于是活動(dòng)部位的密封,為了使傳動(dòng)軸的轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,軸密封不能太緊,以免影響切換開關(guān)的調(diào)換速度,因此軸密封較難處理。

②有載開關(guān)油室的絕緣簡與底盤之間的密封結(jié)構(gòu)不良,以及絕緣簡加工誤差大和密封墊老化等原因產(chǎn)生的滲漏油,要*解決有的就需要改造結(jié)構(gòu)。

③切換開關(guān)部分的引出端子與油室之間的密封不嚴(yán),主要原因是密封墊不合適或密封墊老化,需要更換合適的密封墊。

④切換開關(guān)頭部的支撐法蘭固定螺絲處漏油,原因是密封面不平和膠墊老化。

⑤切換開關(guān)頭部的絕緣筒與變壓器鐘罩之間密封圈漏油,原因是密封圈與絕緣筒或壓緊法蘭的密封槽不配合:壓緊法蘭的固定螺絲過小,密封墊壓緊不夠。

有載分接開關(guān)油室的密封缺陷中,有的是組裝和安裝不當(dāng)造成的,可以通過變壓器大修進(jìn)行消除,而有些是結(jié)構(gòu)缺陷,必要時(shí)就要請(qǐng)制造廠協(xié)助解決。

有載開關(guān)內(nèi)部松動(dòng)造成的異常和故障

有載開關(guān)內(nèi)部零件在頻繁的調(diào)換操作中如有松動(dòng)和脫落,會(huì)造成有載開關(guān)的故障。國內(nèi)有載開關(guān)事故中,由于有載開關(guān)內(nèi)部零件松動(dòng)造成的事故是很多的,因此在有載開關(guān)新品檢查和檢修維護(hù)中,檢查和重新緊固所有零件,防止零件在運(yùn)行中松動(dòng)是一項(xiàng)重要工作,以下介紹—些發(fā)生過的事例:

例1 SYXZ—110/400型有載開關(guān)

一臺(tái)110kV/50MVA主變壓器預(yù)試中發(fā)現(xiàn)直阻嚴(yán)重超標(biāo),從試驗(yàn)數(shù)值來看C相單數(shù)分接的直阻偏差大而且數(shù)值不穩(wěn)定,分析有載開關(guān)切換開關(guān)的C相單數(shù)觸頭可能接觸不良,于是進(jìn)行切換開關(guān)的吊芯檢查,經(jīng)檢查及接觸電阻試驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)觸頭接觸不良現(xiàn)象,隨后檢查切換開關(guān)的引線及引出端子才發(fā)現(xiàn)油室底部的C相定觸頭固定螺絲松動(dòng),經(jīng)緊固后試驗(yàn)合格。如果發(fā)現(xiàn)不及時(shí),就有可能造成定觸頭脫落的事故。

例2 SYXZ一110/400型有載開關(guān)

一臺(tái)110kV/50MVA主變壓器的有載開關(guān)的*次定期檢修中,發(fā)現(xiàn)切換開關(guān)的兩個(gè)過渡電阻連接片的連接處已燒成洞。原因是連接片的孔距不合適,出廠時(shí)未緊固到位,安裝檢查時(shí)也漏過檢查,造成接觸不良而過熱,由于發(fā)現(xiàn)時(shí)連接片還未*燒斷,團(tuán)此沒有發(fā)生嚴(yán)重的事故。以上兩個(gè)例子說明,檢修中對(duì)所有部件都要認(rèn)真檢查和緊固,才能防止事故的發(fā)生。

例3 ZY1型有載開關(guān)

一臺(tái)110kV/31.5MVA主變壓器在運(yùn)行中進(jìn)行由2至5分頭調(diào)壓后,變壓器保護(hù)動(dòng)作,有載開關(guān)冒煙。事故后的調(diào)查發(fā)現(xiàn)A相雙數(shù)過渡電阻和B、C相單數(shù)過渡電組燒斷,A相單數(shù)上部的主弧靜觸頭落下,掉在主弧動(dòng)、靜觸頭之間,快速機(jī)構(gòu)和切換觸頭停在過渡位置,選擇器的觸頭也多處過流燒傷的痕跡。分析這次事故的原因是:固定A相單數(shù)主弧觸頭的M6平頭螺絲與觸頭的內(nèi)螺紋配合過松,在生產(chǎn)組裝時(shí)未按工藝要求采取防退扣的措施(打樣沖眼),且螺絲為十字改錐緊固,緊固力不夠。在頻繁的切換過程中螺絲松動(dòng)退扣,zui終使觸頭脫落,卡住動(dòng)觸頭使切換開關(guān)停在過渡位置,過渡電阻通過級(jí)間的循環(huán)電流后燒斷,造成了這次事故。據(jù)了解,同類的事故在國內(nèi)多次發(fā)生過,是這類開關(guān)的檢修中需要特別注意的。為防止這類事故發(fā)生要采取的措施是:與廠家配合更換早期產(chǎn)品的固定螺絲,加強(qiáng)檢查并采取防退扣的措施。

有一些螺絲松動(dòng)是由于變壓器干燥后絕緣體收縮造成的,在變壓器新品檢查對(duì),對(duì)這些缺陷進(jìn)行處理。

有載開關(guān)吊檢后由于安裝不正確出現(xiàn)的問題

在有載開關(guān)檢修和安裝時(shí),如果不熟悉有載開關(guān)的結(jié)構(gòu)和工作位置,就可能出現(xiàn)安裝的錯(cuò)誤,造成安裝困難或運(yùn)轉(zhuǎn)故障。

例1 SYXZ—110/400型有載開關(guān)

一臺(tái)110kV/50MVA主變壓器進(jìn)行定期的吊芯檢查后,變壓器合閘送電時(shí),有載開關(guān)的重瓦斯動(dòng)作跳閘。經(jīng)再次吊芯檢查,發(fā)現(xiàn)切換開關(guān)停在過渡位置,過渡電阻全部燒斷,弧觸頭燒毀。通過調(diào)查和事故分析找出的事故原因是:在吊芯檢查結(jié)束后回裝切換開關(guān)時(shí),開始切換開關(guān)總也插不到位,原因是切換開關(guān)轉(zhuǎn)軸曲柄上的拔桿偏離油室底部的拐臂,反復(fù)擦了十幾次之后,zui后將芯子插了下去,但是檢修人員卻沒有注意到把拔桿插在了拐臂的外面。而且由于某種原因,在檢修后沒有進(jìn)行所有分頭的直流電阻試驗(yàn),在送電時(shí)調(diào)換開關(guān)的動(dòng)觸頭正好停在過渡位置,極間電壓所產(chǎn)生的循環(huán)電流使過渡電阻很快燒斷,弧觸頭燒損,使重瓦斯動(dòng)作跳閘。經(jīng)檢查這臺(tái)開關(guān)確實(shí)存在先天的缺陷,當(dāng)切換開關(guān)芯子吊出后動(dòng)觸頭總會(huì)變一個(gè)位置,與油室底部的拐臂位置偏離一個(gè)角度,造成切換開關(guān)再安裝困難。但是,工作中的疏忽,試驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)是造成這次事故的直接原因。如果檢修人員能夠發(fā)現(xiàn)原有的缺陷并采取適當(dāng)?shù)拇胧强梢越鉀Q的,zui重要的是復(fù)裝芯子后要進(jìn)行反復(fù)的切換試驗(yàn),檢查動(dòng)觸頭是否到位,還要進(jìn)行所有分頭的直流電阻試驗(yàn),只有這樣才能保證安裝正確。

例2 MⅢ350型有載開關(guān)

一臺(tái)110kV/50MVA主變壓器新品檢查中發(fā)現(xiàn)高壓直流電阻的試驗(yàn)數(shù)值與出廠試驗(yàn)值不符,經(jīng)吊罩檢查和電壓比試驗(yàn)才發(fā)現(xiàn)有載開關(guān)的實(shí)際位置與電動(dòng)機(jī)構(gòu)的位置不一致,原因可能是出廠試驗(yàn)后進(jìn)行二次吊罩時(shí)電動(dòng)機(jī)構(gòu)改變了位置。因此在檢修和安裝有載調(diào)壓變壓器時(shí)要首先檢查位置是否正確,以免由于位置不一致引起有載開關(guān)和變壓器的損壞。

例3

V型有載開關(guān)的吊芯檢查需要在整定位置上進(jìn)行。由于開始經(jīng)驗(yàn)不足,進(jìn)行V型開關(guān)吊芯前,沒有按使用說明書的要求將分頭放在整定位置上,在回裝有載開關(guān)芯子時(shí),帶有轉(zhuǎn)換選擇器的芯體無法對(duì)正中心軸,造成安裝困難。解決的辦法就是要將動(dòng)觸頭恢復(fù)到整定位置,再找到相應(yīng)的靜觸頭位置進(jìn)行安裝,這就需要檢修人員熟悉V型開關(guān)的工作位置。

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