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餐飲智能自動(dòng)隔油提升設(shè)備為了讓管道以及設(shè)備能夠正常運(yùn)行,不受污水流量過大或污水濃度等因素影響,調(diào)節(jié)池作用主要是均勻質(zhì)和量,通常還能夠同時(shí)帶有沉淀、加等功能。
1.效率高。該工藝對(duì)廢水中的有機(jī)物,氨等均有較高的去除效果。當(dāng)總停留時(shí)間大于54h,經(jīng)生物脫后的出水再經(jīng)過混凝沉淀,可將COD值降100mg/L以下,其他指標(biāo)也達(dá)到排放,總?cè)コ试?0%以上。 2.流程簡(jiǎn)單,投省,操作費(fèi)用低。該工藝是以廢水中的有機(jī)物作為反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂貴的碳源。尤其,在蒸氨塔設(shè)置有脫固定氨的裝置后,碳比有所提高,在反硝化過程中產(chǎn)生的度相應(yīng)地降低了硝化過程需要的耗。3.缺反硝化過程對(duì)污染物具有較高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺段中去除率在67%、38%、59%,酚和有機(jī)物的去除率分別為62%和36%,故反硝化反應(yīng)是為經(jīng)濟(jì)的節(jié)能型降解過程。4.容積負(fù)荷高。由于硝化階段采用了強(qiáng)化生化,反硝化階段又采用了高濃度污泥的膜技術(shù),有效地提高了硝化及反硝化的污泥濃度,與外同類工藝相比,具有較高的容積負(fù)荷。5.缺/好工藝的耐負(fù)荷沖擊能力強(qiáng)。當(dāng)水水質(zhì)波動(dòng)較大或污染物濃度較高時(shí),本工藝均能維持正常運(yùn)行,故操作管理也很簡(jiǎn)單。通過以上流程的比較,不難看出,生物脫工藝本身就是脫的同時(shí),也降解酚、氰、COD等有機(jī)物。結(jié)合水量、水質(zhì)特點(diǎn),我們推薦采用缺/好(A/O)的生物脫(內(nèi)循環(huán)) 工藝流程,使污水處理裝置不但能達(dá)到脫的要求,而且其它指標(biāo)也達(dá)到排放。
1.不能正常那出水原因:可能是接觸化池、沉淀池、池、污泥池等聯(lián)通管道發(fā)生堵塞,般堵塞物為脫落的生物膜或者是損壞的彈性立體填料。解決措施:及時(shí)疏通管道,將堵塞物清理干凈即可。2.生物膜掛接效果不明顯原因:接觸化膜曝氣不均勻,二沉池污泥的泵提不明顯。解決措施:定時(shí)檢查接觸化膜的曝氣是否正常,查看二沉池污泥是否泵提該池,若是都正常,可向該池投加適量的白糖、尿素。3.出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo),水過大原因:接觸化池曝氣不均勻或者是接觸化池長(zhǎng)時(shí)間停運(yùn),沉淀池污泥過多,以及裝置停運(yùn)和長(zhǎng)期未對(duì)出水口行。解決措施:重新培養(yǎng)生物膜,對(duì)沉淀池的污泥清除,適時(shí)對(duì)裝置和出水口行清理。4.接觸化池曝氣不均勻原因:曝氣風(fēng)機(jī)的出口閥門位置不正常,曝氣頭損壞。解決措施:及時(shí)調(diào)整曝氣風(fēng)機(jī)的出口閥門,修理曝氣頭。5.自動(dòng)控制出現(xiàn)故障原因:電源不正常,配套升泵和曝氣風(fēng)機(jī)損壞。解決措施:及時(shí)檢修電源,檢查電流是否過大,開關(guān)是否斷開。6.運(yùn)行過程中噪音過大原因:1.管道堵塞引起壓力升高;2.皮帶罩安裝不當(dāng)引起振動(dòng);3.電機(jī)軸承磨損;4.風(fēng)機(jī)內(nèi)入灰塵造成研傷;5.無(wú)潤(rùn)滑油;6.潤(rùn)滑不良;7.V形帶輪松動(dòng);8.三角帶打滑。解決措施:清理或更換管路;重新裝好皮帶罩更換新的軸承拆修風(fēng)機(jī);檢查供油系統(tǒng);清洗滴油嘴和油過濾器;緊固頂絲;調(diào)整皮帶張緊度。
餐飲智能自動(dòng)隔油提升設(shè)備