詳細(xì)介紹
青海省西門子授權(quán)代理商對產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率有較大的影響。要精確地剪切快速運動中的管材,剪切工具必須與機組的運動精確協(xié)調(diào),尤其是在機組速度變化時,生產(chǎn)工藝要求剪切工具必須與機組線速度保持同步跟蹤的情況下來進(jìn)行定尺剪切。
1、工藝要求
根據(jù)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo),對飛鋸機基本工藝要求如下:
鋸切過程中鋸片必須和運行的管材同步,保證在鋸切過程中,鋸片既要繞鋸軸轉(zhuǎn)動(施加鋸切力和鋸切功率),又要與管材以相同的速度移動(保證管材的被切斷面平直且不至于打飛鋸片,造成設(shè)備損毀和安全事故);飛鋸機應(yīng)能鋸切不同的定尺長度;要保證鋸切的切口平直。即在整個鋸切過程中,鋸片都應(yīng)和鋼管軸線垂直,并且要使切頭部分不彎不扁。
青海省西門子授權(quán)代理商
飛鋸系統(tǒng)改造之前采用的是繼電器控制,其中接觸器、行程開關(guān)、繼電器等電器元件作為控制元件,其控制系統(tǒng)復(fù)雜,操作難度大,并且安裝接線工作量大、修改控制策略難,維護(hù)量大,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn)。因此,飛鋸切割控制系統(tǒng)成了制約生產(chǎn)的瓶頸。而采用可靠性較高的plc組成的控制系統(tǒng)作為數(shù)據(jù)采集、控制回路、自動順序操作和運算的主要設(shè)備。滿足了系統(tǒng)可靠性、穩(wěn)定性和實時性的要求。
由plc控制小車啟動并加速追蹤焊管至與焊管等速時達(dá)到定尺點,夾具夾緊焊管,即將鋸車與焊管連為一體,氣缸驅(qū)動落鋸、抬鋸、完成鋸切,夾具松開,小車減速,停車,返回原位。
3、基于fx2n的飛鋸控制
飛鋸控制系統(tǒng)的任務(wù)主要是控制一臺主電機(7.5kw的三相異步電機)和四個電磁閥(分別控制小車的加速、鋼管的夾緊、飛鋸壓下切割、小車返回),plc需要同時控制主電機和電磁閥的協(xié)調(diào)工作,完成切割工作。plc對通過繼電器和接觸器控制主電機帶動飛鋸旋轉(zhuǎn);人機界面由觸摸屏來實現(xiàn),通過觸摸屏設(shè)置工作參數(shù)。
3.1硬件設(shè)計
plc的選擇一般從基本性能、特殊功能和通信聯(lián)網(wǎng)三方面考慮。選擇的基本原則是在滿足控制要求的前提下力爭的性價比。對于飛鋸機的控制系統(tǒng)而言,工藝過程固定、環(huán)境條件一般,維修量比較小等,所以選用整體式結(jié)構(gòu)的plc機型比較合適。具體滿足條件如下:
(1)i/o點的估算:觸摸屏占用串口通信輸入1個;一臺異步電機、四個電磁閥占用開關(guān)量輸出5個;系統(tǒng)啟動、停止、急停按鈕占用三個開關(guān)量輸入,自動/手動轉(zhuǎn)換開關(guān)一個、異步電機啟動、停止按鈕、夾緊、落鋸按鈕個一個,需要占用五個輸入量,定尺信號占用一個輸入量;總計i/o點共14個。
(2)plc性能和控制任務(wù)相適應(yīng):飛鋸機割機控制系統(tǒng)是開關(guān)量控制的,多是順序控制和多模式的自動控制,對控制速度要求不是很高。
根據(jù)上面的控制要求,本設(shè)計選用日本三菱公司的fx2n–24mr型plc,它是繼電器輸出,24v直流供電。它的i/o點數(shù)為30,其中dc輸入點為16,繼電器輸出點為14。具有高速計數(shù)器輸入、串行通信接口rs-232、標(biāo)配usb端口等強大功能。適合于多臺步進(jìn)電機的控制,雙串口可搭載觸摸屏控制終端、簡易的變頻器串行控制。內(nèi)置24v/500ma直流電源,可供外圍設(shè)備使用,一體化緊湊型設(shè)計,容易安裝,使用din導(dǎo)軌或便利的固定孔安裝。
3.2軟件設(shè)計
fx型plc可以用三菱公司提供的swopc-fxgp編輯軟件用梯形圖進(jìn)行編程,此軟件具有顯示/監(jiān)控功能和完善的調(diào)試、